作為國內(nèi)新興的BRT客車車型,低入口客車有其獨特的優(yōu)勢和前景;
相對而言,它具有全低地板車型的大通道,超低地板,良好的舒適性,快速上下車的優(yōu)點,同時有著全低地板車型不能比擬的特點,那就是在整車造價低,底盤布置較簡單的優(yōu)勢。但是,此種車型在國內(nèi)新興之初,在設(shè)計和使用中也遇到不少的問題;
下面我就其中較典型的整車制動發(fā)軟談下自己的經(jīng)驗。
目前我所碰到的主要反饋是,此類車型在開發(fā)之初就發(fā)現(xiàn)了制動發(fā)軟問題,表現(xiàn)形式為在空載或部分載荷制動時時,前橋出現(xiàn)制動無拖印,后橋制動器迅速抱死(當然,這是在沒有ABS防抱死系統(tǒng)時)。檢查制動距離,基本在國標規(guī)定的極限附近。而國內(nèi)的用戶在使用時對制動可靠性的判斷,也基本建立對制動拖印有無的前提上,故由此反映整車制動發(fā)軟;
在第一次接到此反饋時,我還真摸不著北,檢查整車配置,無論是軸荷分配還是制動匹配,均沒有問題,于是把整車檢測線檢測數(shù)據(jù),滿載檢測數(shù)據(jù)搜集到一起,經(jīng)查前后制動器制動力與軸荷比也正常,均在要求范圍內(nèi);
但前制動器輸出力矩的滾筒數(shù)據(jù)與理論相差較大,且軸荷在空,滿載時的變化較大。相對前橋而言,后橋制動器輸出力矩的滾筒數(shù)據(jù)與理論力矩較一致,但軸荷在空,滿載時的變化較小,加上整車采用的是空氣懸掛,并沒有加裝感載閥,聯(lián)想到故障反饋情況,我進行了針對性的試驗和檢查;剛開始,為摸清整車制動管路的狀況,我對制動管路進行了檢測。這里,我使用車載采集系統(tǒng),對前后橋使用的儲氣罐的氣壓進行檢查,為0。83MPa,又對前后制動氣室進氣口處的氣壓進行檢查,為0。68-0。7MPa,且前后作用時間有一定差異,前制動管路氣體到達時間比后橋快0。2S;
其次,進行緊急制動試驗檢查。第一步,保持原車狀態(tài)試驗,結(jié)果同反饋內(nèi)容一致;第二步,切斷后制動管路進行試驗,結(jié)果前橋至停車前,仍未有拖印;第三步,換大一規(guī)格的前制動氣室,進行試驗,開始的幾次前橋已出現(xiàn)明顯拖印,且較長,但經(jīng)過幾天線路運行后,拖印逐漸消失;最后,在第三步的基礎(chǔ)上,將后橋制動氣室減小一個規(guī)格,結(jié)果前后均出現(xiàn)拖印,且長短趨于一致。在隨后觀察的幾天中,一直保持較好的表現(xiàn)。至此問題基本得到解決!
原因分析:根據(jù)上述試驗,可以判斷整車制動管路是沒有問題。從制動器方面進行分析,前橋為盤式制動器,基于產(chǎn)品的特點,制動熱容量有限,在新車狀態(tài)下,由于摩擦片與制動盤的接觸不充分,制動性能暫得不到充分發(fā)揮。但由于后橋在制動時出現(xiàn)迅速抱死,制動強度大大下降,這樣,整車的大部分動能轉(zhuǎn)移到前制動器上,此時前制動器的接觸面積較小,制動力減小,摩擦片與制動盤持續(xù)拖磨,動能更快地轉(zhuǎn)化為熱能,使摩擦片的表面質(zhì)量迅速惡化,進而影響到整個制動器,導(dǎo)致摩擦系數(shù)大為降低,故出現(xiàn)始終無拖印的現(xiàn)象。在更換前制動氣室后,雖然摩擦系數(shù)沒有得到提高,但摩擦片表面壓力增大,制動力得到相應(yīng)的提高!同時,后橋由于調(diào)整了制動力,使整車的同步附著系數(shù)得到提高,前后制動器能接近于同時抱死,這樣,整車動能由摩擦副上轉(zhuǎn)移到地面磨擦上,較好地保護了摩擦片,使摩擦片的性能沒有進一步惡化。至此,問題得到了有效解決!
不知大家注意到?jīng)]有,由于后橋軸荷在空載和滿載下變化不大,將后橋制動氣室調(diào)小,合理地調(diào)整了同步附著系數(shù),使之滿足了多工況下的制動匹配性能。
思考:目前不少整車廠為了盡快滿足市場需求,對整車相關(guān)匹配工作不能及時設(shè)計和試驗,而是采用類比設(shè)計,對整車一些變化是否適用類比設(shè)計原則沒有更深一步進行分析和試驗,致使出現(xiàn)問題后無從下手,可能會給企業(yè)帶來更大的損失!
